介绍了输灰系统气动泵的结构和工作过程。用进水阀和出水阀时要定位问题,分析故障并提出改进建议。践表明,该系统的部分转换已奏效。东华聚能源有限公司吉尔分公司拥有三台无锡锅炉生产的三台75 t / h循环流化床锅炉。炉采用静电除尘,在密相正压气动灰渣输送系统中,与电除尘器分离的粉煤灰落入灰斗,由输送机系统送至灰仓灰烬。分输送系统的基本设备是牵引流化料仓泵(简称为料仓泵)。面描述灰分的结构(见图1)和运输过程。油泵的主体是能够承受一定压力和温度的压力容器。端是气动供应阀,内部是与气动排放阀和灰渣输送管相连的上升管。

动供应阀,气动排放阀,进气阀和二次空气阀均由气动电磁换向阀控制。水泵采用间歇自动控制模式循环运行,每个运输过程可分为4个阶段,由信号和感应程序控制。
养阶段。气阀打开,进气阀,排气阀和二次空气阀关闭,粉煤灰进入仓库泵。给阀达到一定水平后会自动关闭。力流化步骤。气阀打开,进气阀,安全阀和二次空气阀关闭。缩空气通过流化盘进入储罐泵,飞灰被流化。储罐泵中的压力达到一定值时,安全阀将打开,恒温阀芯从而结束加压流化。送阶段。气阀和安全阀打开,供应阀和二次空气阀关闭,烟气混合物进入输送管道。时,在仓库泵中维持稳定的排出压力。粉煤灰的输送结束时,罐泵中的压力下降,并且当压力下降至特定值时,输送状态结束。化阶段。
级空气阀打开,进气阀关闭,进气阀和排气阀保持打开状态,压缩空气清除仓库泵和管路中的残留粉煤灰。便下一周期的运输。扫完成后,关闭进气阀,安全阀和二次空气阀,打开供气阀,将油箱泵恢复到供气状态。
(2)安全阀座的密封面和阀板的密封面的合金层被清洗和损坏,安全阀未正确关闭并在在内部,油箱泵在装载和流化步骤中无法建立压力。换前的溢流阀结构如图2所示。1)溢流阀体下槽中有一个死区,槽中的粉煤灰不能被清除。运输和吹扫过程中清洗过。
运输和吹扫阶段结束之后,粉煤灰仍存在于凹槽中,这会阻止阀板关闭到位。
(2)安全阀阀板和阀座密封面之间有少量飞灰,使其气密。填充阶段,储罐泵中的压力会增加,并且烟气混合物会渗入密封面之间的烟灰输送管。煤灰像研磨剂一样被冲走,损坏了密封表面上的合金层。
力。溢流阀的“死区”进行局部修改(参见图3),在溢流阀的下孔中安装了一个吹扫头,压缩空气通过进气口进入吹扫头。扫阀和管子吹扫死区。封面上的粉煤灰由三位二位电磁阀控制。吹扫阶段,吹扫空气阀和二次空气阀同时打开,并且可以清洁死区和密封面中的粉煤灰。扫阶段完成后,吹扫气阀和二次气阀同时关闭。样,关闭安全阀时不会发生卡纸,关闭后不会因飞灰而损坏密封面。

践证明,在对溢流阀进行部分改造后,上述问题得到了彻底解决,溢流阀的故障大大减少,储水泵的利用率得到提高,降低了维护成本。
本文转载自
恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com
