主要的蒸汽阀组是田湾核电站的12个主要设施之一。具有隔离主蒸汽系统,调节压力和防止设备过压的功能。蒸汽阀组的运行参数和状态监测起到了作用。厂的安全。在加强状态监测的应用和管理方面发挥着重要作用,为阀组的运行和维护提供了必要的指导。测主蒸汽阀组参数的状态为了确保主蒸汽系统的安全可靠运行,田湾核电厂在蒸汽发生器输出管上有一组主蒸汽阀,这是田湾核电站十二个主要设施之一。证了工厂的主蒸汽系统,压力调节,超压保护等功能。蒸汽阀组包括一个先导控制主蒸汽闭合隔离阀,两个先导先导蒸汽主安全阀,一个先导式大气释放前阀和一个阀门。气超压。态监测系统主蒸汽阀组的状态监测系统可以控制运行状态和阀组参数,提高快速关闭隔离阀的健康和质量。
蒸汽,主蒸汽安全阀和常压预隔离阀。析和评估,为阀组的安全稳定运行和维护提供参考。测主蒸汽快速关闭隔离阀的状态主要是通过安装在阀门排放管路上的温度传感装置CT(温度传感器)实现MV1 / MV2 / MV3电磁驱动器和安装在数字压力计的盖上的压力传感装置CP。TB应用:在装置的正常操作,快速关闭主蒸汽阀的绝缘保持打开,电磁先导阀MV1 / MV2 / MV3是fermé.Le温度传感器状态(CT051CT052CT053 )安装在相应的电磁先导阀的排放管路上。MV1发生内部泄漏故障时,蒸汽流体进入阀门后的排放管路.CT051传感器可以监测管道温度的上升。果发生MV2泄漏,CT052监控温度augmente.Lorsque MV3泄漏或主阀是密封的,该CT053中的温度升高和两个过热报警值(具有高于120℃的温度下,用在180℃以上的温度的警报W报警)设置在主控制室的OM屏幕上。
触发报警W时,维护人员必须注意报警。周分析和温度变化的趋势,当温度继续上升,触发报警A的报告,一定要特别注意阀组的运行状态,监测和每日监测温度变化并定期(每周)监测主阀上腔。估压力值是否意外关闭主阀的风险。CP的应用:当MV1 / MV2电磁阀内部泄漏较大(报警A跳闸)时,其排出管路及时堵塞或排出,这将导致阀门上腔压力增加校长(见设计文件)。

腔室内的压力大于12.5 bar时,主阀可能会意外关闭,影响装置的安全稳定运行。腔室的压力可以通过装置监控压力传感器(数字压力表)安装在主阀盖上。于离线手动监测,为了保证设备的可靠性,压力表进水阀在监测后关闭,以避免因主阀上阀门限制失效压力计本身的故障,影响主阀的可用性。障和报废自从工厂运行以来,主要的一组蒸汽阀出现了一些故障,这些故障是通过监测条件随时间检测到的,并且在下次维护时已经消除。组失败并引入操纵。
[故障1] MV1 / MV2 / MV3 MV1 / MV2 / MV3主截止阀隔离阀电磁控制阀的排气管温度高,监测报警。因分析:在设备调试和运行过程中,检测阀门电磁阀隔离阀后排气阀后排气管的装置,用于隔离阀门主蒸汽隔离系统(CT051CT052CT053)具有高温报警,特别是在对主阀进行定期测试之后。集团安全稳定的运营是一个潜在的影响。种分析有两个主要原因:(1)先导阀的设计存在一定的不合理性:首先,为确保密封力,制造商将确定先导阀的密封面,以便较窄(座椅宽度1.5毫米,抽屉宽度)。
0.28 mm)阀座上阀体的接触面积靠近内缘。先导阀打开时,阀芯不能回到原来的位置。会导致泄漏。度传感装置具有高温警报。(2)管道系统中有小颗粒的金属氧化物。蒸汽系统的内壁覆盖有金属氧化物层。先导阀的转换过程中,颗粒氧化物会损坏密封表面并导致泄漏。理措施:(1)优化和改进导阀,将抽屉宽度增加到0.4 mm,并将阀座密封面的内径从13 mm减小到12.3 mm,以增加接触宽度密封表面和改善接触表面。(2)主蒸汽管由碳钢制成。于碳钢管的特性,不能完全消除金属氧化物。而,随着装置运行周期的延长,每次大修后系统的长期蒸汽冲洗和冲洗,内壁覆盖的金属氧化物将逐年减少,金属氧化物对密封表面的影响将逐渐减小。[故障2]在初始调试阶段,大气释放前隔离阀的主阀SE280中的泄漏故障。
式分析:在调试开始时,白色蒸汽在大气膨胀阀后从管道中逸出。过检查和现场分析,确认大气释放前隔离阀的主阀SE280有内部泄漏故障,但在主阀的拆卸检查过程中有紧随其后。主阀的密封表面上没有观察到明显的缺陷。
进一步验证和分析之后,确认泄漏是由阀芯的不均匀加热引起的,导致热变形和密封接触的泄漏。体在现场的布置表明阀体和阀座的密封面处于管道系统的低点,系统流体是饱和蒸汽和蒸汽由于在循环过程中设备管道的散热,容易在低点累积。凝(即,热和疏水)水导致阀芯由于热而不均匀变形,导致密封表面的紧密接触和密封的失效。下面的开式旁通阀测试中也证明了这一点:通过打开旁通阀来增加管道低点处的流体流量,后者从低点处积聚的冷凝水中排出并泄漏主阀的消除。理措施:联系阀门制造商确定泄漏原因,在制造商的配合下优化主阀芯结构的改进,将原有刚性结构阀芯改为结构弹性,恒温阀芯提高热变形的补偿能力,提高机组的注入量。证,良好的密封性能和消除泄漏。[故障3]装置检修后,主蒸汽安全阀先导阀的溢流管监测温升。因分析:经过检查和现场分析,确认先导阀排出管路的温升主要是由于设备绝缘不良而内部无泄漏。导阀。T101改造期间,对主蒸汽阀组的隔热进行了改造:隔热改造后,阀门的隔热效果得到改善,从而导致增加温度监测。大修之前,阀组所在房间的温度很高,这会影响房间内仪表控制设备的正常运行。了解决室温过高的问题,在T101修改期间,主蒸汽阀组的绝缘被修改,整体绝缘增厚。(原来的三层保温棉,增加到五层后),保温层加厚后,温度传感器完全包裹在保温壳内,使机组重新投入使用并且发现温度传感器显示结果一般高于T101之前,特别安全阀门先导阀排出管线的监测温度是指示监测温度的现象多组安全阀先导阀的排放管路过高,单独达到报警值。理措施:对于带高温报警的先导阀,当主蒸汽安全阀的主安全阀发热时,先导阀的排放管路的热传导可以很好地分布,在位于先导阀排出管线附近的温度传感器处的保温被修改和验证。格,高温报警消除。论主要的蒸汽阀组是一组先进的核安全阀,设计先进,应保证可靠性,不会因故障而影响机组的安全性。
而,主要的蒸汽阀组首次在国内核电站中使用。于缺乏维护经验,阀组的故障需要我们特别注意。
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