高压控制阀是汽轮机控制系统执行机构的主要元件,其正常运行直接关系到机组的安全稳定运行[1]。文分析了电厂高压控制蒸汽阀杆发生故障的原因。

后,通过高压控制蒸汽阀的改造,彻底解决了故障问题。
压蒸汽控制阀;排斥反应;变换图分类号:TM621.3文献代码:A文章编号:1006-8937(2016)15-0093-02中部热电联产设备类的概述330 1,2兆瓦的蒸汽涡轮机是一个样CC330-16.67 / 3.5 / 1.0 /五百三十八分之五百三十八汽轮机蒸汽加热亚临界中间变暖,树,两排和两双提取和东方的抽汽Turine。道以倒置方式布置,高压缸为双层缸结构,中压部为隔膜套结构,低压缸为对称双压蒸汽分流。
2012年8月,低压缸分别采用双层焊接缸结构,将于10月投入使用。汽轮机蒸汽分配过程包括两个主要的高压蒸汽阀,四个高压控制闸门和两个中压组合蒸汽闸门。还具有阀门管理功能,可以调节喷嘴和蝴蝶。个高压蒸汽控制阀放置在汽轮机前方的磨损过程中,位于汽轮机的左侧和右侧。

个高压主蒸汽控制阀由一个蒸汽阀组成。共外壳的自动主和两个高压控制阀,高压控制阀和自动调节器。蒸汽阀三角形地设置在共同的阀壳体中,并且具有简单的结构和紧凑的布置。应于高压部分的四个喷嘴组有四个调节门:与调节门的序列号对应的喷嘴组,调节门I和II同时打开,当杆的行程时阀门达到39.2毫米,控制门III打开,阀杆III打开。行程达到39.2 mm时,IV调节门开始打开。气门调节模式是同时打开高压控制门并获得相同的开度。压部分由全循环蒸汽组成,负荷小于30%,中压调节闸门作为控制。果负荷大于30%,则中压调节闸门保持完全打开。时,通过高压控制阀[2]调节负载。装置具有单阀/顺序阀选择功能,操作员可选择汽轮机阀门的蒸汽分配方式,也可根据负载选择运行方式。峰值运行期间可以采用固定滑差调整方法,当负载超过负载的90%时,采用固定压力操作,装置加载时在负载的90%至30%时,使用滑动压力,当使用小于30%时,使用滑动压力。恒定压力下操作。1号设备的异常情况当该设备投入生产近6个月后,该设备处于阀门控制状态,一天内负荷突然从220兆瓦降至175.8兆瓦然后返回220 MW.GV1 / GV2 / GV3 / GV4高压蒸汽控制阀从40%到62.9%,负载的功率回路率为93.6%到98.3在此期间,负载变化很大,范围约为10兆瓦。
他参数不明显。控技术人员检查了相应的逻辑,当地计数器正常,没有检测到异常。先认为#3高调阀门设备是异常的。
障原因分析为了进一步确定异常情况的原因,工厂的技术人员进行了分析和实验,然后逐渐关闭了1号高压蒸汽控制阀GV1,高压调节阀2号GV2。门,当高压调节蒸汽阀关闭时,单位装料明显减少,自动主蒸汽阀前的主蒸气压明显增加;当高压控制蒸汽阀GV3逐渐关闭时,蒸汽阀的开度从57.3%减少到10%。考虑的时间内,主充气前的蒸汽压力和主自动蒸汽阀没有显着变化:发现3号压力调节阀没有影响在装置的负载和没有参与负载的设置。于东气300 MW以上的大容量机组,主高压蒸汽控制阀中的高压控制阀的阀杆和十字头直接通过螺纹连接。
压调节阀杆采用“日立”控制阀。装置的结构,高压蒸汽控制阀也采用这种结构,如图1所示。着全国煤炭发电机组装机容量的增加和装机容量的增加,特别是在南部地区,需求超过需求。300兆瓦的煤炭发电机组已成为主要的高峰单位,集团的高峰时间大大增加。动和停止次数增加,设备堵塞次数增加。着加热装置技术水平的不断提高,300 MW加热装置成为标准型号加热装置。于外部环境的影响,装置的负荷和外部蒸汽供应。节量非常大,单元的高压调节蒸汽阀经常移动。设备制动时,电磁阀AST起作用,高压蒸汽控制阀在安全压力下释放。
弹簧力的作用下,阀门快速关闭,阀门蝶阀迅速转向末端,阀座产生大的碰撞和冲击,出于安装原因,阀杆顶部和横向套筒之间有很大的间隙。击力集中在位于横向套筒上方的螺钉上。动器的数量增加,螺纹逐渐变形并且阀杆横向连接到套筒。于高剪切应力,工件的移动最终导致防旋转销部件在横向套筒中被切割。

装置的高压蒸汽控制阀的主阀盘与主阀杆整体连接,并连接在主阀杆上。阀盘不能旋转。结构连接主高压蒸汽阀阀体和高压蒸汽控制阀,由两个主蒸汽阀和四个蒸汽控制阀组成。
管机构共用一个住房和两个主要的蒸汽阀门。口连接到控制阀壳体,使得在高压控制蒸汽阀中容易产生涡流,以在主阀芯上产生旋转扭矩,阀芯导致门杆的旋转和防止旋转的销进一步损坏,从而形成高压蒸汽控制阀芯。咨询蒸汽轮机制造商和相关的发电厂之后,已知这种类型的单元的高压压力调节蒸汽阀具有多个阀芯压降故障。且可以看出,这种结构的阀门在阀门关闭时,阀盘和阀座的碰撞和冲击产生很大的力,并且由于阀门的作用,螺杆表面强烈变形。

应,这提出了在大修期间不可能拆卸高压控制阀的问题。于网络的过多临时措施目前故障排除故障,,单位负荷低时,该单元具有多个峰,高压控制阀3被经常设置状态下, 3号高压调节阀很常见。个动作导致3号高压蒸汽阀的阀杆破裂和下降。装置以负载减少模式运行,其单阀控制状态转换为顺序控制状态。时处理器暂时用于逻辑调节高压蒸汽控制阀#3和高压控制阀#4以强制高压蒸汽控制阀#3。已完全关闭,不参与负荷设定,使用#4高压控制蒸汽阀调节负荷;整个装置达到最大值,主要取决于另一个装置,该装置尽快确保负载的稳定性,高压蒸汽控制阀#4 4在打开位置,高压蒸汽控制阀压力运行频率较低,并且在3号机组中使用高剖面阀杆#3的操作规则和注意事项已被删除。装置是一个加热装置,外部蒸汽供应很重要,以尽量减少对热量用户的影响,故障尽快处理,并由关闭和关闭机会临时处理。假的高峰期。始横梁的螺纹部分进一步转变为圆柱形孔,并且在阀杆和横杆之间添加一个提升螺母作为连接。升螺母的外圆和孔的孔横向构件开槽并且提升螺母的外周开口。向槽在横梁上设有导销,防止升降螺母旋转,升降螺母可上下移动;提升螺母的定位由螺纹塞完成;首先,旋转螺帽,然后测量提升螺母和横梁。于上部游隙,在游隙值为3 mm后,插入固定螺钉以防止插头脱落。

障解决措施针对这一问题,恒温阀芯东方汽轮机厂与高压调节蒸汽阀杆提升结构的改进设计接触,可以完全防止这种故障的发生,以及其改进的设计结构,如图2所示。
进的高压蒸汽控制阀的上端设计为具有一定角度的锥体,并与在螺母牢固锁定后,添加带有槽的螺母以阻止它以防止螺母发生。装。
原有结构相比,高压蒸汽控制阀的阀杆不直接与十字头连接:改造后,高压蒸汽控制阀更易拆卸,只修复原来的阀门。能移除螺钉并完成分解的梁。用阀杆。高压控制蒸汽阀上拆下阀杆和环时,只能在拆下螺母后拆下环。且高压蒸汽阀的改进结构智能地利用了紧密配合内外圆锥面的自动锁紧原理,有效地解决了阀杆主要扰动引起的不规则阀杆振动。汽流动,增强高压控制阀的稳定性。[3]工厂使用该设备调整关闭穗的机会,以了解高压控制蒸汽阀#3。现蒸汽控制阀的止动销高压#3分为三个部分,阀杆螺纹损坏,螺纹没有,阀杆组装完毕。横向套筒顶部的自由空间很宽,远远超过设计要求,这与之前分析的原因基本一致。后,其他高压蒸汽控制阀也被拆除,防旋转销被不同程度地损坏,螺纹连接表面严重变形,高压控制阀不能下了马。1号机组的高压蒸汽控制阀按照新改进的结构进行了改造,经过4年的运行试验,机组不再出现调节失效的情况。装置检修期间也进行了阀门的操作。门设备的问题是正常的。论本文讨论了一定安装和配制的某汽轮机CC330-16.67 / 3.5 / 1.0 / 538/538高压调节器蒸汽阀的阀杆问题。过实践获得更好结果的解决方高压控制蒸汽阀阀杆的升降机构采用“日立”控制阀结构,应高度重视机组,避免发生类似缺陷。
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