阀门是压缩机上使用的重要部件,因为阀门的变形变形难以控制,废品率非常高,一次处理的成功率仅为20%左右。过改进热处理工艺和工艺参数,阀门的成功率为80%,经过不合格产品的收入和后续冷加工,总成功率可达96.7 %。缩机阀门;的30CrMnSiA;热处理工艺;等温冷却中图分类号:TG113文献标识码:压缩机上的一个阀门控制压力并密封气缸,它承受交变载荷,冲击和摩擦条件。须具有高疲劳和耐磨性,足够的韧性,高几何精度,低粗糙度和表面平整度。于阀的尺寸通常较大(D> 100mm)且较薄(1mm至2mm),因此在淬火过程中更可能发生翘曲。果阀板的平整度太差,则会发生气体泄漏,压缩机压力降低,气体量减少,不必要的工作量增加,化肥产量减少。
门材料,处理路线,原始热处理工艺及主要技术要求阀门材料30CrMnSiA阀门通道处理 – 双平面粗磨 – 淬火和回火 – 半精加工计划 – 内部和外部研磨 – 倒角 – 精细研磨两次 – 防腐包装 – 阀板中成品的原始热处理工艺。图1所示。火。900°C~920°C的盐浴烤箱中加热,加热8到10分钟,在80°C以下的温度下回油,清洁,打开锉刀,然后清洁。Trempe。甲板烘箱中将其加热至440℃~460℃,保持2小时并用水冷却。火夹具如图1所示。板的主要技术要求硬度:HRC 40~50,同一部件的硬度差小于HRC3。坦性示于表1在实际生产中,平面度在每个过程中的每个processus.Pour不合格产品名称之后测量时,有必要再次执行压力和收入的减少,然后返回相应的维修过程,必须经常重复3或4次。果修理仍然不合格,将被淘汰,导致材料,工作时间和能源的重大损失。备和试验方法试验设备内部热盐浴,自制硝酸盐炉,45kW箱式炉,洛氏硬度计(HRC),安装平台,量油尺厚度等阀门材料,数量和尺寸为30CrMnSiA,30件,外径102毫米,厚度2.0毫米。处理过程经过大量试验,通过正交试验确定以下处理参数:冷却过程冷却,冷却温度在870℃至890℃之间,加热时间为3.5℃。钟,储存温度为330°C至350°C,等温时间为12至15分钟。温度被加热时,它被悬浮并且每个房间被更均匀地加热。热过程在预热后使阀门部件变形,如图1所示。热温度在390°C和400°C之间。温1小时后,将烘箱在室温下在空气中冷却。淬火和回火之后的阀板的质量控制硬度,硬化后和HRC 40.5-之间随机选择并列出10级硬度于表2中的阀的硬度后淬火是42-46之间HRC 44,同一板材上的硬度值之差小于HRC3,完全符合技术要求(HRC 40-50)。板平整度的平坦度如表3所示。意:在此试验中,阀板的质量等级如下:平面度0.04对应于第一级,> 0, 04~0.06为合格品,> 0.06为不合格品。处理意味着在完成上述列表中的一个处理步骤之后,平整度指数不会被重新加工,无论是否合格。
表3中,经过处理后,有6个平坦度超出公差的指标,见表4.对于表4中阀门的6个部分,经过390°C和400°C之间的另一个收入后持续1小时,根据阀门的正常流量,再进行一次新的改造,一件超出公差,恒温阀芯见表5一旦通过倒置式调平方法调整板材,平整度为0.05 mm,其中符合技术要求。析和讨论分析阀和收入的淬火过程的原始材料是的30CrMnSiA和AC3至830℃下淬火,已经使用了几个基部之后,这意味着该回火温度必须在900°C和920°C之间,即比正常加热温度高40°C至60°C的温度。
于°C,它接近正常出油温度100°C,这会导致显着的热应力。旦阀叶冷却,就获得混合马氏体结构,并且由于马氏体结构的比容大,因此产生显着的组织应力。于这两个约束的相互作用,阀片将经历不均匀的塑性变形,即翘曲变形,这是淬火变形的原因。后,虽然在440°C和460°C之间收入后内部应力放松到一定程度,但仍然是一个显着的残余应力。此,在每次加工过程之后,由于几何尺寸的变化,原始内应力的平衡被破坏,导致新的变形。此,在实际生产中,经常发生在下一个过程之后具有前一过程的平坦度的产品有缺陷。是初始过程产生大量浪费的真正原因。于在淬火期间产生大的内应力,因此淬火是不可避免的。而,通过改变淬火方法可以减少淬火,从而使淬火应力最小化。处理是减少淬火引起的变形的重要方法之一。留对金相组织和翘曲变形的影响将阀板在330℃至350℃的温度下淬火,以获得下贝氏体和少量残余奥氏体。容小,热应力和组织应力低,因此翘曲变形也很小。
钢的30CrMnSiA易于硬化钢,为防止脆弱敏感的贝氏体淬火,而不是与收入为回火马氏体给予较高的综合力学性能比马氏体浸泡。

氏体结构的明显优势是由于预热和由此产生的收益,这减少了阀板中的内应力,从而在很大程度上消除了变形的根本原因。就是为什么,与加工过程不同,该测试中的阀门部件不会像初始过程那样产生新的翘曲变形,但是如表3所示,平坦度的数量逐渐增加并且速率一个过程的成功是显而易见的。善的根本原因。表4可以看出,未经单一加工工艺加工的阀板的六个部分实际上没有平整度,主要是因为下贝氏体结构是稳定,内部压力低。此,在另一个淬火系列之后,一件失败。样,收入只需要一个收入,成功率为96.7%。论初始处理的淬火的加热温度高,骤冷油的温度低时,热应力和显微组织的应力非常大,通过翘曲变形是难以控制,从而使处理的合格率非常低,加工过程产品的内应力平衡被永久性破坏,新的非熟练产品不断出现。复过程后,阀门内部结构的内应力很小,加工过程不能破坏内应力的平衡,平面误差可以通过修正。此,初级治疗的合格率为4有时平坦度的成功率大大提高,达到80%。
级处理后,不合规产品,经过另一次修复和收入后,合格率达到96.7%。于平坦度公差低,其余不合规产品也易于使用倒置调平方法满足合格标准。
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